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擺線減速機(jī)改為齒輪減速機(jī)的應(yīng)用實(shí)踐

發(fā)布時(shí)間:2023-06-27

引言

我公司兩條水泥生產(chǎn)線是國(guó)家“六五”、“八五”期間建成的,設(shè)備工藝技術(shù)較為先進(jìn),分別于1985年1月、1996年10月投入生產(chǎn)使用至今。

減速機(jī)是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu),通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)將電機(jī)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換成所需轉(zhuǎn)速,輸出更大轉(zhuǎn)矩,在水泥企業(yè)使用較為普遍,它的穩(wěn)定性直接關(guān)系到水泥窯的可靠性,因此,維護(hù)好該設(shè)備對(duì)水泥企業(yè)來(lái)說十分重要。在生產(chǎn)線上,多數(shù)皮帶機(jī)、螺旋輸送機(jī)、皮帶秤、提升機(jī)等中、低載設(shè)備,傳動(dòng)部分減速機(jī)均使用擺線減速機(jī),此類減速機(jī)故障率高、偏心軸承及擺線輪易損壞,漏油現(xiàn)象頻繁、不易根治且造成潤(rùn)滑脂損耗及環(huán)境污染,因此,根據(jù)相應(yīng)設(shè)備針對(duì)性綜合分析,我公司利用閑置或技改淘汰減速機(jī)備件將此部分?jǐn)[線減速機(jī)改造更換為齒輪減速機(jī)(ZSY型、ZQ型),輸入功率不變,將減速機(jī)使用系數(shù)提高,增強(qiáng)可靠性,降低故障率,并解決頻繁漏油現(xiàn)象,日常檢查及拆裝方便,綜合節(jié)省維修成本。

01 擺線減速機(jī)與齒輪減速機(jī)比較

擺線減速機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊體積小、重量輕,內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用行星傳動(dòng)原理,傳動(dòng)速比及傳動(dòng)效率高,小型基座可用潤(rùn)滑脂代替稀油,主要零件采用高碳鉻鋼材料,經(jīng)淬火處理硬度可達(dá)HRC58~60;而齒輪減速機(jī)則體積大、占地面積大,傳動(dòng)一般采用多級(jí)傳動(dòng),總體傳動(dòng)比小,傳動(dòng)力矩大,內(nèi)部齒輪采用高強(qiáng)度低碳合金鋼經(jīng)滲碳淬火而成,齒面硬度達(dá)HRC60±2;兩者相比,則齒輪減速機(jī)相比擺線減速機(jī)承載力矩大,使用系數(shù)高,故障率低,傳動(dòng)比選擇范圍廣,內(nèi)部主部件同樣硬度韌性強(qiáng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單維修方便,造價(jià)較低,運(yùn)行平穩(wěn)噪音小,對(duì)于軸密封采用多種密封結(jié)構(gòu),防止漏油效果好。

02 改造案例分析

(1)水泥系統(tǒng)21.40石膏長(zhǎng)皮帶機(jī)原為XWDY-7-7.5 -29擺線減速機(jī),在物料改為脫硫石膏后,修復(fù)頻率大幅上升,每月需要更換2次備機(jī),更換不及時(shí)導(dǎo)致停磨,通過各項(xiàng)分析研究,將該減速機(jī)改為DCY180齒輪減速機(jī),使用起來(lái)相對(duì)穩(wěn)定,可以解決頻繁漏油現(xiàn)象,目前已經(jīng)使用2年左右,期間未再出過故障及漏油問題。水泥系統(tǒng)改造前后對(duì)比見圖1。

圖1 水泥系統(tǒng)減速機(jī)改造前后對(duì)比

(2)原料系統(tǒng)21.28-2皮帶機(jī)原為30kW擺線減速機(jī),電機(jī)側(cè)長(zhǎng)期漏油,每次更換完油封后使用不到半個(gè)月就會(huì)再次出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,每月潤(rùn)滑油異常消耗15kg,經(jīng)過研究并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)將該皮帶機(jī)擺線減速機(jī)改造為齒輪減速機(jī),且根據(jù)實(shí)際電流等具體計(jì)算,原皮帶機(jī)電機(jī)功率為30kW,改造更換齒輪減速機(jī)配套22kW同樣可滿足功率運(yùn)行要求。原料系統(tǒng)減速機(jī)改造前后對(duì)比見圖2。

圖2 原料系統(tǒng)減速機(jī)改造前后對(duì)比

在設(shè)備改造前,擺線減速機(jī)因故障或漏油,每年每臺(tái)平均需拆解修理1~3次,部分?jǐn)[線減速機(jī)甚至出現(xiàn)每月拆解,進(jìn)而進(jìn)行內(nèi)部偏心軸承、擺線盤、油封更換,軸承油封位修復(fù)等工作,備件費(fèi)用及人工更換費(fèi)用較高,部分設(shè)備處理后運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不長(zhǎng),再次出現(xiàn)漏油等問題,不易根治,且對(duì)于提升機(jī)設(shè)備因機(jī)頭位置較高,多次拆解均需使用吊車,增加吊車使用費(fèi)用。

03 改造后效益分析

我公司針對(duì)各減速機(jī)性能特點(diǎn),充分利用其優(yōu)缺點(diǎn)比較,在近幾年先后對(duì)故障率高、漏油頻繁出現(xiàn)的擺線減速機(jī)進(jìn)行改造(主為國(guó)產(chǎn)擺減),更換使用圓柱齒輪減速機(jī),共計(jì)已改造15臺(tái),通過擺線減速機(jī)改造成齒輪減速機(jī)后,減速機(jī)漏油問題明顯改善,且故障率大幅減少,不僅降低維修費(fèi),同時(shí)將設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)可靠性提高,減少了系統(tǒng)停機(jī),見圖3。

圖3 對(duì)其他擺線減速機(jī)的改造

效益測(cè)算:每臺(tái)減速機(jī)每年可節(jié)省維修及材料費(fèi)約1.1萬(wàn)元,同時(shí)降低功率的設(shè)備潤(rùn)滑油按照22.39元/L、電費(fèi)0.53元/kWh計(jì)算,每年還可節(jié)約潤(rùn)滑油耗15kg×22.39元/L ×12=0.4萬(wàn)元,電費(fèi)8kW×8760h×0.53元/kWh=3.7萬(wàn)元,合計(jì)每年節(jié)省約19.5萬(wàn)元,平均每年每臺(tái)減速機(jī)節(jié)省1.3萬(wàn)元,并且改完減速機(jī)后設(shè)備可靠性提高,故障率降低。

以上擺線減速機(jī)改造主要針對(duì)國(guó)產(chǎn)擺線減速機(jī),部分進(jìn)口設(shè)備相比性能可靠,出現(xiàn)類似問題點(diǎn)少,未進(jìn)行更換,且根據(jù)我公司特點(diǎn),充分利用歷年庫(kù)房閑置備件及技改淘汰下減速機(jī)備件資源,改造過程中從?進(jìn)行新機(jī)采購(gòu),存在問題則對(duì)減速機(jī)進(jìn)行拆解修復(fù),提前將電機(jī)、聯(lián)軸器、底座等制作組裝,用于現(xiàn)場(chǎng)改造,綜合可靠及費(fèi)用的性價(jià)比,將設(shè)備進(jìn)行深入優(yōu)化。

04 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述,通過擺線減速機(jī)的改造,實(shí)現(xiàn)了我公司部分設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的穩(wěn)定性,運(yùn)行電流更加平穩(wěn),提高了設(shè)備的可靠性,降低修理頻率,每年節(jié)約用電量7萬(wàn)kWh,節(jié)約維修費(fèi)用19.5萬(wàn)元,提高設(shè)備的使用壽命,達(dá)到了改造的效果。

來(lái)源:《中國(guó)水泥》

(版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)

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